![](/uploads/allimg/20241231/1-241231214553A8.jpeg)
遙遙汽輪機(jī)供除氧器射水抽氣器逆止閥故障的分析及對(duì)策 針對(duì)汽輪機(jī)四段射水抽氣器供除氧器分支逆止閥在機(jī)組降負(fù)荷過程中不嚴(yán)密,除氧器內(nèi)蒸汽出現(xiàn)倒流的問題,根據(jù)2次故障案例進(jìn)行認(rèn)真分析,提出了2種射水抽氣器逆止閥型式的運(yùn)行和檢修控制措施,對(duì)今后防止類似故障再次發(fā)生將具有借鑒作用。
遙遙汽輪機(jī)四段射水抽氣器一般設(shè)計(jì)帶除氧器、小汽機(jī)、輔助蒸汽等,主射水抽氣器管道上設(shè)置雙射水抽氣器逆止閥,運(yùn)行人員對(duì)各段射水抽氣器逆止門定期進(jìn)行活動(dòng)。
通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),射水抽氣器逆止門存在問題并及時(shí)處理;而供小汽機(jī)和除氧器的分支蒸汽管道上設(shè)置射水抽氣器逆止閥,且射水抽氣器逆止閥有兩種型式,一種是與汽輪機(jī)射水抽氣器逆止閥一樣的氣動(dòng)射水抽氣器逆止閥,另一種是水平旋啟式的射水抽氣器逆止閥。
針對(duì)1000MW機(jī)組供除氧器射水抽氣器逆止閥在機(jī)組降負(fù)荷過程中發(fā)生的不嚴(yán)密情況,造成除氧器蒸汽倒流到小汽機(jī),小汽機(jī)進(jìn)汽溫度急劇下降等故障,提出了一系列技術(shù)措施,為設(shè)計(jì)、安裝、運(yùn)行、維護(hù)提供參考。
1汽輪機(jī)供除氧器射水抽氣器逆止閥故障案例1.1某1000MW機(jī)組供除氧器射水抽氣器逆止閥故障案例1 故障前狀態(tài)2012年4月1日,#3機(jī)組負(fù)荷1000MW,主蒸汽壓力24.88MPa,主蒸汽溫度597.4℃,再熱汽壓力4.46MPa,再熱汽溫度600℃,鍋爐給水流量2957th,給煤量437.4th,總風(fēng)量2963th。
故障過程2012年4月1日13時(shí)57分,運(yùn)行人員進(jìn)行#1引風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑油泵定期輪換,#2潤(rùn)滑油泵運(yùn)行,#1潤(rùn)滑油泵備用。
13時(shí)57分23秒,DCS遠(yuǎn)方啟動(dòng)#1引風(fēng)機(jī)#1潤(rùn)滑油泵,2臺(tái)潤(rùn)滑油泵并列運(yùn)行,運(yùn)行人員就地檢查母管壓力0.53MPa,認(rèn)為#1潤(rùn)滑油泵啟動(dòng)正常(實(shí)際并泵時(shí)油壓正常為0.6MPa,經(jīng)事后試驗(yàn)確認(rèn)#1潤(rùn)滑油泵出口逆止門卡澀)。
13時(shí)57分41秒,運(yùn)行人員遠(yuǎn)方停止#2潤(rùn)滑油泵;13時(shí)57分42秒,#1引風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑油壓力正常信號(hào)消失; 13時(shí)57分42秒353毫秒潤(rùn)滑油壓力低Ⅰ、低Ⅱ信號(hào)同時(shí)發(fā)出;13時(shí)57分44秒525毫秒運(yùn)行人員手動(dòng)啟動(dòng)#2潤(rùn)滑油泵;13時(shí)57分45秒690毫秒,DCS發(fā)#1引風(fēng)機(jī)跳閘指令(引風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑油壓低保護(hù)動(dòng)作,延時(shí)3s跳引風(fēng)機(jī)),觸發(fā)引風(fēng)機(jī)RB動(dòng)作。
13時(shí)57分48秒,#3機(jī)組RB動(dòng)作(CCS退出,機(jī)組轉(zhuǎn)為機(jī)跟隨方式運(yùn)行),機(jī)組負(fù)荷指令開始平穩(wěn)下降;14時(shí)00分40秒機(jī)組負(fù)荷降至807MW,給水流量降至1766th后開始出現(xiàn)波動(dòng)并振蕩發(fā)散,#1、#2小汽機(jī)轉(zhuǎn)速也隨之開始波動(dòng);14時(shí)01分59秒,給水流量波動(dòng)降至281th,達(dá)到動(dòng)作值382th,延時(shí)3s后給水流量低低保護(hù)動(dòng)作,鍋爐MFT。
檢查DCS系統(tǒng)和MEH系統(tǒng)歷史曲線,在RB觸發(fā)動(dòng)作初期,曲線表明調(diào)節(jié)正常。
但在后期RB過程中,汽輪機(jī)四抽蒸汽壓力于14時(shí)00分40秒波動(dòng)下降至0.98MPa,低于除氧器內(nèi)壓力1.02MPa,并出現(xiàn)多次反復(fù),而汽輪機(jī)四抽供除氧器逆止門未能關(guān)閉,致使除氧器內(nèi)發(fā)生“閃蒸”,蒸汽倒流入汽輪機(jī)四抽管道,導(dǎo)致汽輪機(jī)四射水抽氣器逆止門2頻繁關(guān)閉開啟,除氧器“閃蒸”蒸汽直供2臺(tái)小汽機(jī),小汽機(jī)進(jìn)汽流量開始波動(dòng)并振蕩發(fā)散。
14時(shí)02分01秒,小汽機(jī)進(jìn)汽溫度由393℃降至274℃,雖然小汽機(jī)轉(zhuǎn)速指令上升,但由于除氧器“閃蒸“產(chǎn)生的飽和蒸汽做功能力差,導(dǎo)致2臺(tái)小汽機(jī)轉(zhuǎn)速下降,后導(dǎo)致給水流量低低保護(hù)動(dòng)作,觸發(fā)鍋爐MFT,機(jī)組跳閘。
原因分析機(jī)組RB動(dòng)作過程中,四抽蒸汽壓力低于除氧器壓力時(shí),由于四段射水抽氣器供除氧器逆止門卡澀未能關(guān)閉,除氧器內(nèi)“閃蒸”蒸汽進(jìn)入四抽管道,造成四抽逆止門2關(guān)閉,除氧器內(nèi)飽和蒸汽直供2臺(tái)小汽機(jī),但由于“閃蒸”蒸汽參數(shù)低,做功能力差,2臺(tái)汽動(dòng)給水泵出口給水流量持續(xù)下降,終導(dǎo)致鍋爐給水流量低低保護(hù)動(dòng)作觸發(fā)MFT,機(jī)組跳閘。
處理措施汽機(jī)業(yè)人員在#3機(jī)組進(jìn)行檢查遙遙修理時(shí),對(duì)汽輪機(jī)四段射水抽氣器供除氧器逆止門進(jìn)行檢修,修后壓蓋緊固,經(jīng)汽機(jī)人員現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)。
故障后汽輪機(jī)四抽供除氧器逆止門處于未關(guān)閉狀態(tài),判斷為逆止門卡澀,經(jīng)進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)盤根壓蓋緊固偏斜,松活后逆止門自動(dòng)回關(guān)。
將盤根壓蓋重新緊固、間隙調(diào)勻后反復(fù)活動(dòng)試驗(yàn),開關(guān)正常。
偏斜質(zhì)量缺陷未及時(shí)發(fā)現(xiàn),存在質(zhì)量驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán),質(zhì)量管理存在不足。
1.2某1000MW機(jī)組供除氧器射水抽氣器逆止閥異常故障案例2 故障前狀態(tài)2017年7月30日,#6機(jī)組負(fù)荷426MW,機(jī)組協(xié)調(diào)方式運(yùn)行,C、D、E磨運(yùn)行正常,A、B、F磨正常備用,總煤量190th,2臺(tái)汽動(dòng)給水泵自動(dòng)運(yùn)行,A汽動(dòng)給水泵再循環(huán)閥開度51%,B汽動(dòng)給水泵再循環(huán)閥開度50%,A、B小汽機(jī)汽源由四段射水抽氣器供給,給水流量1372th,A、B小汽機(jī)轉(zhuǎn)速246rmin、255rmin,A、B小汽機(jī)進(jìn)汽量為23th、24th,鍋爐分離器水箱水位2.6m。
故障過程1840,#2機(jī)組負(fù)荷由410MW變化到436MW時(shí),監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)中間溫度從396.9℃開始緩慢上升,運(yùn)行人員通過給水偏置調(diào)節(jié)給水流量。
18時(shí)43分23秒,鍋爐分離器水箱水位達(dá)到5.1m,鍋爐濕態(tài)信號(hào)發(fā)出,給水控制系統(tǒng)由干態(tài)轉(zhuǎn)為濕態(tài)控制(邏輯判據(jù)為鍋爐分離器水箱液位高于5m且分離器水箱壓力<18MPa,鍋爐給水自動(dòng)轉(zhuǎn)入濕態(tài)運(yùn)行),切換濕態(tài)后,給水指令由1360th變?yōu)?58th。
18時(shí)45分03秒,機(jī)組負(fù)荷降到404MW,四段射水抽氣器壓力0.5MPa,18時(shí)47分45秒,四段射水抽氣器壓力下降至0.40MPa。
同時(shí)鍋爐中間點(diǎn)溫度快速上升至402℃。
18時(shí)46分36秒,負(fù)荷329MW,A小汽機(jī)進(jìn)汽溫度340.6℃,B小汽機(jī)進(jìn)汽溫度339.1℃,此時(shí)2臺(tái)小汽機(jī)進(jìn)汽溫度開始下降。
A小汽機(jī)軸向位移0.289mm,B小汽機(jī)軸向位移0.328mm,此時(shí)2臺(tái)小汽機(jī)軸向位移開始上升。
18時(shí)47秒42分,機(jī)組負(fù)荷降至311MW,總煤量194.3th,鍋爐給水流量969th,運(yùn)行人員手動(dòng)切除給水主控自動(dòng),通過給水主控指令直接加水至1340th(實(shí)際給水流量1181th),同時(shí)通過燃料主控減煤至172th。
18時(shí)49分54秒,A汽動(dòng)給水泵遙遙流量374.1th,A小汽機(jī)進(jìn)汽溫度164.9℃,A小汽機(jī)軸向位移0.568mm,A小汽機(jī)轉(zhuǎn)速快速下降至2207rmin,A汽動(dòng)給水泵再循環(huán)快開至遙遙(A汽動(dòng)給水泵轉(zhuǎn)速低于2600rmin,邏輯判據(jù)A給水泵已退出運(yùn)行)。
18時(shí)50分40秒,機(jī)組負(fù)荷337MW,鍋爐給水流量830th,A小汽機(jī)進(jìn)汽溫度降至158℃,A小汽機(jī)進(jìn)汽流量降到14.2th;B小汽機(jī)進(jìn)汽溫度降至156℃,B小汽機(jī)進(jìn)汽流量降到25.6th。
18時(shí)50分46秒,B小汽機(jī)軸位移0.744mm(軸位移保護(hù)動(dòng)作值為0.7mm)跳閘,此時(shí)判斷A、B小汽機(jī)運(yùn)行信號(hào)全部消失。
18時(shí)50分48秒,#6爐MFT(出為水冷壁保護(hù)動(dòng)作跳閘)。
原因分析#6機(jī)組鍋爐低氮燃燒器改造后,汽水蒸發(fā)段后移,低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),分離器儲(chǔ)水箱出現(xiàn)水位并達(dá)到5m,干態(tài)轉(zhuǎn)濕態(tài)判據(jù)不適應(yīng)新工況觸發(fā)干態(tài)轉(zhuǎn)濕態(tài)切換邏輯,鍋爐給水控制由干態(tài)轉(zhuǎn)濕態(tài),機(jī)組給水流量下降導(dǎo)致負(fù)荷迅速下降,四段射水抽氣器壓力低于除氧器壓力。
因除氧器射水抽氣器逆止閥不嚴(yán),造成除氧器冷汽返至四段射水抽氣器母管,導(dǎo)致小汽機(jī)進(jìn)汽溫度、流量大幅波動(dòng)。
A汽動(dòng)給水泵轉(zhuǎn)速低于2600rmin,A汽動(dòng)給水泵退出運(yùn)行,B汽動(dòng)給水泵軸向位移大跳閘,A、B2臺(tái)小汽機(jī)全停,鍋爐MFT。
處理措施將鍋爐干濕態(tài)切換相關(guān)邏輯優(yōu)化,即鍋爐干濕態(tài)轉(zhuǎn)換邏輯由原來的“分離器水箱液位高于5m且分離器水箱壓力<18MPa”轉(zhuǎn)入濕態(tài),優(yōu)化為“分離器水箱液位高于8m且分離器水箱壓力<18MPa”轉(zhuǎn)入濕態(tài)。
同時(shí),鍋爐分離器水箱液位4m設(shè)置報(bào)警,并開啟熱備用至大氣擴(kuò)容器電動(dòng)門調(diào)門降低液位;對(duì)除氧器射水抽氣器閥進(jìn)行檢修治理。
2預(yù)防汽輪機(jī)供除氧器射水抽氣器逆止閥故障措施 汽輪機(jī)四段射水抽氣器設(shè)計(jì)帶除氧器、小汽機(jī)、輔助蒸汽等,主射水抽氣器管道上設(shè)置雙射水抽氣器逆止閥,運(yùn)行人員對(duì)各段射水抽氣器逆止門每月進(jìn)行活動(dòng),通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)射水抽氣器逆止閥存在的問題并及時(shí)安排處理。
但是供除氧器射水抽氣器分支設(shè)置射水抽氣器逆止門,發(fā)電廠射水抽氣器逆止閥型式有2種,一種是運(yùn)行中無法活動(dòng);另外一種氣動(dòng)逆止閥運(yùn)行中可以活動(dòng),會(huì)出現(xiàn)機(jī)組負(fù)荷變化大時(shí),除氧器射水抽氣器逆止閥卡澀或內(nèi)露倒流引起小汽機(jī)出力不足或小汽機(jī)的進(jìn)飽和汽的故障。
建議運(yùn)行中可以活動(dòng)的射水抽氣器逆止閥定期試驗(yàn),運(yùn)行中不能活動(dòng)的汽輪機(jī)檢修時(shí),檢修人員檢查逆止閥靈活遙遙,出現(xiàn)問題及時(shí)處理,遙遙要時(shí)對(duì)活動(dòng)遙遙進(jìn)行分析改進(jìn)。
同時(shí),熱控研究機(jī)組快速降負(fù)荷過程中除氧器返汽至小汽機(jī)的保護(hù)邏輯,建議除氧器壓力高于四段射水抽氣器壓力0.2MPa時(shí)和小汽機(jī)遙遙蒸汽溫度與除氧器射水抽氣器溫度差遙遙過50℃時(shí),聯(lián)關(guān)四段射水抽氣器供除氧器電動(dòng)截止閥邏輯,反之,開啟四段射水抽氣器供除氧器電動(dòng)截止閥。
通過1000MW機(jī)組供除氧器射水抽氣器逆止閥的2起故障案例,對(duì)供除氧器射水抽氣器逆止閥設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、運(yùn)行、維護(hù)等應(yīng)引起高度重視。
在機(jī)組降低負(fù)荷時(shí),增加保護(hù)功能可避遙遙故障再次發(fā)生,防止汽輪機(jī)非計(jì)劃停機(jī)和造成小汽機(jī)因汽溫急劇下降而造成損壞。