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產(chǎn)品報(bào)道

熱力除氧,乏汽回收裝置,節(jié)能降耗三者之間的重要關(guān)系

發(fā)布時(shí)間:2025-01-16 01:25:14瀏覽數(shù):


在工業(yè)生產(chǎn)中,除氧設(shè)施大多遙遙熱力除氧器。熱力除氧器由于具有除氧遙遙穩(wěn)定的特點(diǎn)因而得到廣泛的應(yīng)用,但是熱力除氧器在排出廢氣過程中伴有蒸汽排出,出現(xiàn)了冒“白龍”現(xiàn)象,嚴(yán)重的影響了生產(chǎn)環(huán)境,同時(shí)由于被排出的蒸汽中含有較多的能量而未被利用,造成較多的能量損失。為減少資源及其能量的浪費(fèi),同時(shí)適應(yīng)我遙遙節(jié)能降耗、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的工作要求,通過技改,將乏汽回收裝置遙遙的應(yīng)用,取得了較的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。咨詢

一、概況
  青島有限責(zé)任公司于2008年建成投產(chǎn),公用工程單元分為廠前區(qū)和動(dòng)力中心兩大管理區(qū)域。廠前區(qū)主要包括冷(熱)除鹽水、低壓(中壓)除氧水、工業(yè)風(fēng)、儀表風(fēng)、低壓(高壓)氮?dú)狻⒛Y(jié)水回收、循環(huán)水及污水處理等生產(chǎn);動(dòng)力中心主要包括低壓(中壓、高壓)蒸汽、電等生產(chǎn),為煉油裝置提供生產(chǎn)所需的水、電、汽、風(fēng)等。目前,廠前區(qū)除氧水站有壓力式除氧器3臺(tái)(單臺(tái)處理量250th;操作壓力0.3MPa(a);操作溫度135℃;加熱蒸汽0.45MPa200℃),動(dòng)力中心有高壓旋膜除氧器2臺(tái)(單臺(tái)處理量350th;操作壓力0.588MPa(a);操作溫度158℃;加熱蒸汽1.0MPa300℃)。給水除氧方式均采用蒸汽加熱除鹽水除氧,它的優(yōu)點(diǎn)是操作簡(jiǎn)單,易于控制;但在運(yùn)行過程中,部分蒸汽未能充分利用會(huì)隨著廢氣排出。在正常工況下,廠前區(qū)年產(chǎn)除氧水約300萬噸,耗汽約16萬噸(冷除鹽水經(jīng)工藝裝置換熱后進(jìn)除氧器的水溫約110℃),除氧器乏汽汽量按5%計(jì)算,每年就要排放蒸汽約8000噸;動(dòng)力中心年產(chǎn)除氧水約430萬噸,耗汽約41萬噸,除氧器乏汽汽量按5%計(jì)算,每年就要排放蒸汽約2萬噸,與此同時(shí),除氧器排汽所產(chǎn)生的噪音可高達(dá)85dB(A),對(duì)周邊環(huán)境影響遙遙大,既浪費(fèi)了能源又污染了環(huán)境。
  為減少水資源及其能量的浪費(fèi),針對(duì)本裝置的特點(diǎn),經(jīng)過遙遙能比及環(huán)保因素的綜合比較,引進(jìn)了的乏汽回收裝置以冷除鹽水(40℃)為工作水,除氧器乏汽經(jīng)動(dòng)力頭的抽吸作用,與工作水混合并加熱升溫到95℃后經(jīng)汽液分離器進(jìn)入緩沖罐,被分離出的氧氣經(jīng)緩沖罐頂部自動(dòng)排出,熱水經(jīng)凝結(jié)水泵升壓后進(jìn)入冷除鹽水系統(tǒng)(繼續(xù)進(jìn)裝置換熱),排汽的熱能與冷凝水被全部回收,從而達(dá)到節(jié)能減排的遙遙。
  二、改造的主要內(nèi)容
  廠前區(qū)在除氧器二層鋼平臺(tái)上增加1套雙動(dòng)力頭不銹鋼全自動(dòng)防遙遙型的乏汽回收裝置(KLARII2.0PAB)將兩臺(tái)除氧器排汽接至一根排汽總管DN100,以冷除鹽水為工作水,采用1.5型抽吸動(dòng)力頭將乏汽冷凝成水,另一臺(tái)除氧器則單遙遙采用1.0型動(dòng)力頭抽吸冷除鹽水,將乏汽冷凝成水,并變成氣―水混合物,冷除鹽水被加熱。兩個(gè)動(dòng)力頭所產(chǎn)生的熱水混合至氣液分離裝置,被分離的氧氣經(jīng)排氣裝置自動(dòng)排出。工作水經(jīng)升壓泵,回送冷除鹽水管網(wǎng)。排汽的熱能與冷凝水被全部回收,不再外排。

  三、綜合效益分析
 ?。ㄒ唬┉h(huán)保方面的效益
  2010年4月建成乏汽回收裝置后,消除了排汽“冒白龍”的現(xiàn)象,同時(shí)遙遙消除了除氧器排汽高達(dá)85dB(A)的噪音污染及熱污染排放,大大改善了周邊環(huán)境。
 ?。ǘ┙?jīng)濟(jì)效益
  1、回收的乏汽量及節(jié)約費(fèi)
  熱力除氧器耗汽量Dg(單位為kgh)按下式計(jì)算
  Dg=G(h2h1)〔0.98(hh2)〕+Df
  式中G待除氧較大水量(kgh);
  h1除氧器遙遙水焓(kJkg);
  h2除氧器出口水焓(kJkg);
  h進(jìn)入除氧器蒸汽的焓(kJkg);
  Df排氣中蒸汽的耗失量(設(shè)有排汽冷卻器時(shí)為耗汽量的5%~10%,不設(shè)排汽冷卻器時(shí)不遙遙過耗汽量的1%~2%)(kgh)
  低低壓蒸汽100元噸;
  低壓蒸汽110元噸;
  除鹽水9.17元噸。
  廠前區(qū)Dg=G(570.9458.42)〔0.98(2850570.9)〕+0.05Dg
  Dg=0.053G
  Df=0.00265G
  廠前區(qū)每年產(chǎn)除氧水約300萬噸,回收低低壓蒸汽約7950噸,節(jié)省約86.79萬元。
  動(dòng)力中心Dg=G(670.42458.42)〔0.98(3049.6670.42)〕+0.05Dg
  Dg=0.0957G
  Df=0.00479G
  動(dòng)力中心每年產(chǎn)除氧水約430萬噸,回收低壓蒸汽約2.06萬噸,節(jié)省約245.45萬元。
  2、電耗量及電費(fèi)
  兩套乏汽回收裝置的提升水泵功率均為30kW,電按0.7元度計(jì)算,則每年多耗電費(fèi)30×8400×0.7=17.64萬元
  3、維護(hù)費(fèi)
  每套乏汽回收裝置年維護(hù)費(fèi)約0.5萬元套。
  4、年節(jié)省費(fèi)用
  廠前區(qū)年節(jié)省費(fèi)用86.7917.640.5=68.65萬元。
  動(dòng)力中心年節(jié)省費(fèi)用245.4517.640.5=227.31萬元。
  5、建設(shè)投資及投資回報(bào)期
 ?。ㄒ唬S前區(qū)乏汽回收裝置建設(shè)投資約117萬
 ?。?)工藝、土建約74萬;(2)自控約35萬;(3)電氣約8萬。
 ?。ǘ﹦?dòng)力中心乏汽回收裝置建設(shè)投資約80萬
 ?。?)工藝、土建約70萬;(2)自控約7萬;(3)電氣約3萬。
  (三)儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)配套工程建設(shè)投資約72萬
 ?。ㄋ模┛偼顿Y約269萬。
  (五)投資回報(bào)期約11個(gè)月。
  四、結(jié)論
  該乏汽回收裝置自運(yùn)行后,操作簡(jiǎn)單,運(yùn)行遙遙;排汽的熱能與凝結(jié)水被全部回收,節(jié)能效益遙遙。
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