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旋膜除氧器,低壓旋膜式除氧器除氧塔頭改造存在問題及原因分析

發(fā)布時間:2025-02-18 01:24:06瀏覽數(shù):

旋膜除氧器,低壓旋膜式除氧器除氧塔頭技術(shù)改造存在問題及原因分析?

旋膜除氧器,低壓旋膜式除氧器除氧塔頭技術(shù)改造存在問題及原因分析?

對于旋膜式除氧器來說,它的優(yōu)點(diǎn)在于適用遙遙非常,對于許多鍋爐除氧環(huán)境中其它除氧器不能解決的,惡劣工況條件都能夠適用,而且低位旋膜式除氧器也是很的選定。

對于其它鍋爐除氧器類別不適合安裝需求來說,就不值得考慮的選項。

旋膜除氧器,低壓旋膜式除氧器除氧塔頭技術(shù)改造存在問題能源動力廠熱電老區(qū)8#、9#旋膜式除氧器均為低壓旋膜式,由于除氧頭的設(shè)計及制造缺陷,導(dǎo)致旋膜式除氧器在運(yùn)行時存在給水與加熱面接觸不充分、水中析出的氧氣不能及時排出等弊端,從而造成溶氧時常不合格。

通過化驗,8#、驢旋膜式除氧器的除氧合格率在60%到85%之間,無法達(dá)到鍋爐給水的要求,對鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行造成隱患。

旋膜除氧器,低壓旋膜式除氧器除氧塔頭技術(shù)改造原因分析結(jié)合在調(diào)試過程中記錄的各項數(shù)據(jù),并和制造廠家、設(shè)計院等單位的相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行研究分析,產(chǎn)生上述問題的原因主要有以下幾點(diǎn)【低壓旋膜式除氧器分汽裝置設(shè)計安裝不合理】旋膜式除氧器給水經(jīng)過膜孔起膜后沿管口向下噴出,從除氧頭下部上升的加熱蒸汽與之交匯形成熱交換區(qū),瞬間停留后的膜化水(實為霧化)下落在。

形填料上再行加熱,后水落到下部水箱,完成熱交換過程。

因旋膜式除氧器的換熱主要是在膜管下端出口500mm處,此段除氧水實為霧化狀態(tài)。

由于加熱蒸汽分汽裝置結(jié)構(gòu)設(shè)計的不合理,造成蒸汽不能很的均勻向上側(cè)擴(kuò)散,導(dǎo)致加熱蒸汽在和霧化狀態(tài)給水接觸時,面積不夠大,接觸不夠均勻和充分,除氧遙遙不。

另外二次加熱裝置因為設(shè)計安裝不合理,其結(jié)構(gòu)為渦旋噴嘴結(jié)構(gòu),由于其四周開口不均勻,且安裝位置偏低,導(dǎo)致部分蒸汽向下噴射,造成水箱內(nèi)的壓力不穩(wěn)定發(fā)生壓偏現(xiàn)象。

【低壓旋膜式除氧器淋水篦層和填料層的安裝位置不合適】起膜器下部設(shè)計有淋水篦層和填料層,給水經(jīng)此兩層進(jìn)行再分配,并進(jìn)一步除氧。

檢査發(fā)現(xiàn),原淋水篦層和填料層與起膜器之間的距離、淋水篦層和填料層之間的安裝距離都過大,不利于加熱蒸汽和除氧水的熱量交換及深度除氧。

【低壓旋膜式除氧器除氧頭內(nèi)從給水中分離出的氣體外排較慢】通過對信號管閥門開度試驗,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生氣體外排不暢的主要原因是兩個排汽口直徑太小,無法滿足分離氣體快速外排的需要,造成除氧頭內(nèi)壓力的提升,導(dǎo)致部分已經(jīng)析出的氧氣再次融入給水,造成給水除氧不遙遙。

除氧塔頂部排氣閥為兩DN50的閘閥,其DN50排氣管道從閘閥后引出,接至一DN50的管路外排。

通過對排氣閥進(jìn)行開度試驗,發(fā)現(xiàn)排氣閥開度在N3.54圈時,除氧遙遙相同,氧氣等氣體外排不通暢,導(dǎo)致除氧硬度遙遙標(biāo),因此排氣管路設(shè)計不合理也是致使除氧遙遙不達(dá)標(biāo)的一個重要原因。

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